就440th循环流化床锅炉汽温超温的处理似的
440t/h循环流化床锅炉汽温超温的处理
摘 要:河南新乡电厂440 t/ h 循环流化床锅炉在调试运行初期,出现过热蒸汽、再热蒸汽超温现象。分析其原因是过热器和再热器受热面吸热面积设计太大,减温水流量设计太小。经过对减温器进行改造和减小再热器受热面面积,超温问题得到了解决。
关键词:循环流化床锅炉 汽温 超温 改造
循环流化床(以下简称CFB) 锅炉以其优良的环保性能、优越的调峰经济性、良好的煤种适应性、高效的劣质燃料可燃烧性及较高的灰渣综合利用性,近年来在我国得到了迅速发展。河南新乡电厂2 ×135 MW 工程,锅炉采用哈尔滨锅炉厂生产的HG -440/ 13. 7 - L . PM4 型超高压、一次再热CFB 锅炉,其中7 号机组已于2003 年3 月投入运行。该仅中国平安的占比达30%左右锅炉水循环采用单汽包、自然循环、单段蒸发系统。炉膛内布置有膜式水冷壁、双面水冷壁、屏式II 级过热器和”高温屏式再热器;尾部实验速率低对流烟道中布置有III 级过热器、I 级过热器、低温再热器、省煤器和空气预热器。
过热蒸汽温度由在过热器之间布置的两级喷水减温器调节。再热汽HRC温通过布置在两级间的喷水减温器来调节。在低温再热器入口布置有事故喷水减温器。减温喷水均来自锅炉给水。
1 超温现象
在7 号机组整套启动调试过程的初期当负荷带到80 MW 时出现过热蒸汽、再热蒸汽超3.主 机温现象。尤其是在运行煤种与设计煤种相差较大和给煤线断煤时,超温非常严重。过、再热器经常爆管,影响机组正常运行。
2 超温原因
在现场进行试验、研究、分析后,确认锅炉过、再热器超温的主要原因是: (1) 过、再热器受热面设计布置不合理,设计受热面吸热面积太大。(2) 炉膛设计采用双面水冷壁,缩小了炉膛面积,炉膛截面热负荷和容积热负荷取值较大。水冷壁吸热较少,导致过热蒸汽、再热蒸汽超温。(3) 减温水流量设计太小。根据运行实际计算,一级减温水流量为35 t/h ,二级减温水流量为35 t/ h;再热器减温水流量为35 t/ h 。减温器流量小不仅影响汽温,还影响锅炉给水的自动投入。减温器设计额定参数如下:过热器一级减温器流量和减温前、后温度分别为10. 9 t/ h ,400 ,386 ℃;过热器二级减温器流量和减温前、后温度分别干净1点的透明塑料餐盒有时也拣为7. 27 t/ h ,488 ,473 ℃;再热器减温器流量和减温前、后温度分别为7. 60 t/ h ,436 ,411 ℃;再热器事故减温器减温前温度为328 ℃。
3 减温器的改进
3. 1 减温器的改造
根据超温原因和设备具体情况,7 号炉先、后进行了2 次减温器改造。表1 减温器运行参数( 额定工况)
第1 次改造时,针对再热器超温现象,根据锅炉再热器受热面布置的具体情况,从汽侧解决问题难度较大,决定从减温水侧采取措施。把再热器减温水调节阀阀芯孔径扩大,10 个孔的孔径扩大为
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